煤氣發生爐的冷運行問題
煤氣發生爐的冷運行
煤氣發生爐(發生爐煤氣放散點火)冷運行的現象特征:爐出口煤氣溫度低于400度,從探火孔觀察爐內黑色稍有紅色,釬探根本測不出氧化層或不明顯。化驗煤氣中一氧化碳和氫含量都很低,而水份含量較高。產生冷運行的原因:
1、飽和溫度過高
由于飽和蒸汽過量進入爐底至氧化層,使氧化層的溫度下降,而且二氧化碳量低,沒有足夠的溫度進行還原反應,水蒸汽在氧化層得不到分解,更談不上和炭進行合成反應。至使煤氣中二氧化碳含量高,一氧化碳含量低,含水份多。由于氧化層溫度低,大量煤塊沒有氣化,沒有氣化的炭約占20%以上,有些達到30%,浪費非常驚人。
產生這種情況:注意,調整飽和溫度,使進入爐內氣化的蒸汽量減小,使氧化層還原溫度升高。同時注意灰層的變化情況。由于減小了蒸汽量,氧化層燃燒較旺,會把下部灰層中沒有氧化完的炭引燃燒后向下部燃燒。同時氧化層向上燃燒,這就出現了雙火層現象。解決雙火層,必須把下火層熄滅,否則將燒壞爐造成停爐停產等損失。熄滅下火層的辦法:加大蒸汽量,把下火層為主運行。當調整好以后,減少進入爐內的蒸汽量至正常狀態。
2、煤塊太濕,煤塊含水份太大
由于企業煤場沒有避雨雪,煤快含水份過量、過多而進入爐內,使產生的煤氣熱量對新進入的煤進行烘干,損失了大量的煤氣余熱,降低了煤氣出口溫度,并使煤氣含有大量的水份,煤氣質量下降。如果煤塊含水太大進入爐內水份來不及蒸發,流到氧化層浸火都是有可能的,這種情況是絕對不允許的。因此,企業應對煤場避雨設施采取措施,防止濕煤進入爐內氣化。
上述二種原因,不管是爐內下部氧化還原層冷運行,還是上部干餾干燥層冷運行,都會使煤氣的品質下降,水蒸汽含量過高,導致煤氣溫度過低,至使大量焦油析出,粘結堵塞煤氣管道。
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